定量給料機(jī)中環(huán)形帶刮破問題的分析及改進(jìn)
在定量給料機(jī)的生產(chǎn)運(yùn)行中,出現(xiàn)了環(huán)形帶一直是北邊被刮破,且刮破的地方一直是在料倉到給料機(jī)下料溜子北邊的側(cè)壁的正下方之問題,針對(duì)這一現(xiàn)象,維修人員作了如下分析及調(diào)整:
通過在現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)料倉到給料機(jī)的下料溜子出口下平面與環(huán)形帶平行,由于托輥中心距較大,當(dāng)石灰石從下料溜子落到環(huán)形帶的上面時(shí),環(huán)形帶在A、B、C處會(huì)產(chǎn)生一定的下凹,物料隨環(huán)形帶向前運(yùn)行至A、B、C三點(diǎn)右側(cè)相鄰?fù)休仌r(shí),下料溜子側(cè)壁和托輥間距離變小,使得物料前行的阻力增加,嚴(yán)重影響環(huán)形帶的實(shí)際運(yùn)行速度,對(duì)定量給料機(jī)穩(wěn)定配料造成了較大的影響。同時(shí),當(dāng)物料粒度偏大時(shí)也會(huì)嚴(yán)重刮壞環(huán)形帶,大大減少了環(huán)形帶的使用壽命,帶來直接的經(jīng)濟(jì)損失。而環(huán)形帶的更換需要停產(chǎn)進(jìn)行,不但對(duì)生產(chǎn)造成影響,還增加了工人勞動(dòng)的強(qiáng)度。
針對(duì)以上情況,對(duì)A、B、C處物料的受力情況進(jìn)行研究,確定了以下改造方案:在A、B、C處增加3根托輥,減少環(huán)形帶在這些地方出現(xiàn)下凹的可能;同時(shí)把下料溜子的下口由原先平行于膠帶改成左部8mm、右部80mm的楔角開口,使下料溜子與環(huán)形帶之間的夾角沿物料運(yùn)行方向越來越大,以減小物料的前行阻力,從而減小進(jìn)料下料溜子對(duì)環(huán)形帶實(shí)際速度的影響,進(jìn)一步為定量給料機(jī)的穩(wěn)定配料提供了保障。同時(shí),避免了粒度偏大的物料卡在下料溜子側(cè)壁與環(huán)形帶(托輥)之間,有益地減少了環(huán)形帶的刮損機(jī)率,顯明增加了環(huán)形帶的使用壽命,減少了直接的經(jīng)濟(jì)損失,為生產(chǎn)的正常進(jìn)行提供了保障,也減少了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。

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